探討如何降低外圓磨床砂輪架主軸研傷問題
點擊次數:4391 更新時間:2015-10-22
由于
外圓磨床砂輪架主軸長時間高速運行,用于密封靜承液壓油的骨架油封使主軸(與骨架油封接觸部分)受到了研磨,研磨出幾道深溝。這樣一來,主軸在正常運轉中液壓油就會從主軸“受傷”處泄露出來,造成設備漏油、現場臟亂等現象。下面我們探討如何降低外圓磨床砂輪架主軸研傷問題。
1、故障分析
外圓磨床設備使用頻率高,使用時間長,若之前維修不當,一旦砂輪架主軸漏油就頻繁更換密封靜承的骨架油封,使與骨架油封接觸部分的主軸受到嚴重研磨。現在即使更換骨架油封也不能有效制止主軸漏油問題,導致無法使用。
2、維修方案
方案一:在裝骨架油封位置的左端、主軸左端蓋的內側加1個墊片(見圖1),使被油封研磨深溝的地方用墊片擋住或者錯開,由于主軸左邊端蓋裝配位置所限,墊片厚度不能太厚,但又要保證能把研磨深溝的位置避開,故計算設計制作1個特殊的墊片,如圖2所示。由于空間有限,骨架油封外徑稍大,可以稍加處理,使油封進入軸承套(φ160mm)左端的淺槽中。
圖1砂輪架部分主軸裝配示意
1.主軸2.砂輪3.新增墊片4.骨架油封
5.軸承6.殼體
圖2新增墊片
這樣既能保證密封又能避免大量的維修作業,更能節約大筆的費用。但該方案雖然不錯,但是不能從根本上解決問題:一旦主軸再次被研磨,由于空間過小,墊片不能無限制地增加厚度,該方案也就失去了意義。
方案二:拆卸砂輪架主軸,堆焊主軸研磨的深溝,堆焊后磨削;或者拆卸后噴鍍。此次故障選用噴鍍,噴鍍后還要進行二次加工,磨削過程中對精度和同軸度公差的要求也相當嚴格,主軸修復完畢后即可安裝恢復使用。該方案維修過程比較復雜,工期較長,但是恢復后砂輪主軸幾何精度可以保證。此砂輪架主軸不同于1350外圓磨床。其砂輪架主軸是裝在前后2個滑動軸承中,每個軸承由3塊扇形軸瓦組成,互成120°,各由一個球頭螺釘支承。
在工作中發現因軸承間隙不當而影響磨削質量,可重新調整。而若外圓磨床中主軸是動、靜承支承,不能機械式調整主軸間隙。砂輪架主軸軸承潤滑采用薄膜反饋器PS,并且有單獨油箱供砂輪主軸軸承潤滑,它是由齒輪泵提供壓力,壓力控制器控制調節系統壓力。當系統壓力>1.4MPa時,電氣發訊表示潤滑系統正常,此時砂輪架主軸可以啟動。拆卸主軸,裝配恢復過程比較復雜,軸承套間隙以及薄膜反饋器確保正常,因為軸承間隙或大或小稍有不慎,就會造成軸承套“抱軸”,甚至會出現“升溫發燒”的現象。因此該方案對維修人員技術技能要求相對較高,裝配恢復過程中主軸軸承、主軸恢復和動靜液壓壓差潤滑等因素尤為關鍵。
3.維修效果
該種
外圓磨床主軸修復后使用正常,效果很好,工作時主軸不漏油,運轉平穩,主軸徑向和軸向跳動精度合格均在0.005mm以內。經過近幾年的生產使用證明方案一zui為明顯,不僅效果好而且維修快、過程簡單,但是有其自身局限性。方案二的維修辦法zui為保守,也zui為可靠,畢竟主軸的磨損部分得以恢復,但是此方案維修成本較大、維修周期較長。在維修過程中,需根據實際情況來判定采取哪種方案zui為合適。